На производстве ЭП-300 ПО «Азерикимья» выход этилена достиг проектной нормы | 1news.az | Новости
Экономика

На производстве ЭП-300 ПО «Азерикимья» выход этилена достиг проектной нормы

18:44 - 02 / 03 / 2011
На производстве ЭП-300 ПО «Азерикимья» выход этилена достиг проектной нормы

БАКУ, 2 мар – 1NEWS.AZ

На заводе Этилен-полиэтилен впервые за 22 года после пуска производства ЭП-300 удалось довести выход этилена - ценного химического продукта, являю­ще­гося основным сырьем для получения полиэтилена, до проектного уровня.

Об этом сообщили 1news.az в ПО «Азерикимья».

Можно приводить немало как объективных, так и субъ­ек­тивных причин та­кого запоз­да­лого освоения проектной нормы. Однако примечательно, что после вхож­де­ния нефтехимической отрасли респуб­ли­ки в структуру ГНКАР, коллектив «Азе­ри­­кимья» поставил перед собой важную задачу - добиться вы­хода этилена на уров­­­не проектной нормы, с кото­рой и справился в относительно короткое время, поскольку объем вы­хода этилена является одним из основных показателей эф­фек­­­тив­ности работы производства полиэтилена.

К успеху привел в первую очередь проведенный на высоком уровне в июле-августе минувшего года капитальный ремонт производства ЭП-300. При этом следует отметить, что в прошлые годы в ходе проведения аналогичных ре­монт­ных работ техническое восстановление и об­нов­ление охватывало по большей части лишь основное оборудование, оставляя без внимания механизмы, аппараты и трубо­проводы, которые в процессе работы также изнаши­ва­лись и подвергались воздействию агрессивной химичес­кой среды.

В ходе последнего, проведенного в августе минувшего года, капремонта была прове­де­на тщатель­ная техническая ревизия всего оборудования и механизмов до их мельчайших де­та­лей, выявив­шая довольно серьезные недостатки и упущения, которые в течение многих лет не всегда принимались во внимание, что отрицательно сказывалось на произ­вод­ственной деятельности технологической ус­тановки.

Особую эффективность достижению цели придало применение в техно­ло­гическом процессе (впер­вые за 20 с лиш­ним лет) новых ингибиторов, макси­маль­но предохраня­ю­щих трубопроводы, теп­ло­обмен­ни­ки и другие узлы от отложения полимеров, которые ра­нее приводили не только к образованию пробок на техно­логических ли­ниях полимерными осад­ка­ми, частым слу­чаям аварийных, внепла­но­вых остановок производства, значительным по­тер­ям сырья, полуфабрикатов, энер­гоносителей и материалов, но и к непроизво­дительным затратам труда.

Довольно ощутимый эффект дало и использование новых ви­дов сырья, такого, как лег­кий газовый бензин и другие фракции. Кро­ме того, во время капитального ремонта и после него в технологию было внед­­­рено немало новшеств и полностью заменен катализатор в реакторах гидри­рования углеводородов, что также в свою очередь сыграло важную роль в повы­шении произво­ди­тельности труда, увеличении выпус­ка продукции.

П.Р.

Поделиться:
4619

Последние новости

Все новости

1news TV